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在碳化硅陶瓷上打孔的要領

文章出處:http://www.g4qi.com/taocigongyi_/182.html人氣:624時間:2020-06-11

碳化硅陶瓷的硬度非常高,脆性也很大,因此加工時容易出現崩邊的情況。本文為大家介紹了一種如何有效提升加工效率以及加工質量的方法。

主軸轉速為2500rpm,軸向壓力為780N時,采用正交分析法獲得的試驗結果 ,如表2所示 。其中t、t2-,t、、t分別代表3次鉆孔的時間及平均時間。對表2的正交試驗結果進行極差分析 ,獲得的計算結果 ,如表3所示 。其中 ( l、2、3)為各因素的 1、2、3水平試驗結果之和的平均值 ,R為極差 。 從表3可以知道 ,電鍍金剛石鉆頭的結構參數對碳化硅陶瓷孔加工效率的影響程度為:壁厚>濃度>粒度>外徑 ,鉆頭的壁厚對孔加工效率的影響最大,外徑對其影響最小 。因素最優水平組合為鉆頭壁厚 0.4 mm、金剛石磨粒的質量濃度 0.88g/cm 、粒度500/425 m、鉆頭外徑20mm,此時碳化硅陶瓷的孔加工效率最高。圖3為電鍍金剛石鉆頭的結構參數對碳化硅陶瓷

 

孔加工質量在碳化硅陶瓷的孔加工過程中添加預緊力工藝裝置 (墊板 ),預緊力從14.0kN逐漸增大至 17.0kN,碳化硅陶瓷孔入口處由于添加墊板的作用 ,有效緩解了鉆頭對陶瓷表面材料的沖擊 ,防止裂紋的擴展 。而對于陶瓷孔的出口處 ,當預緊力從14.0kN增大時 ,其崩豁程度減小 、裂紋減少 ,孔加工質量越來越好 。這是由于在鉆削過程中,鉆頭對碳化硅陶瓷底部未鉆削的一層陶瓷材料具有擠壓作用 ,從而使其產生拉伸破壞 ,而隨 著預緊力 的增大 ,不斷平衡陶瓷材料所受到的拉伸應 力 ,孑L出口發生的崩豁程度減小 ,獲得了較好的孔加工 質量 ;但是當預緊力增大至15.8kN時,碳化硅陶瓷出、 入口的崩豁及裂紋現象改善程度較小 。這是因為 ,隨著鉆頭對碳化硅陶瓷底部的最后一層陶瓷材料鉆削的不斷深入 ,鉆頭對最后一層陶瓷材料所產生的拉伸應力越來越大 ,此時預緊力的增量幅度難以完全平衡陶瓷材料受到的拉伸應力 ,只能繼續小幅度地降低出口處陶瓷材料的崩豁程度 ,孔加工質量的改善幅度不明顯 ,同時還容易增加碳化硅陶瓷發生破碎的可能性 ,且孔出口的崩豁現象不能完全避免。因此從實驗的可操作性及安全性考慮 ,預緊力在 15.8~16.2kN時 ,碳化硅陶瓷孔的加工質量較好。

碳化硅陶瓷打孔

碳化硅陶瓷孔口

對碳化硅陶瓷工件施加 18.5kN的預緊力后 ,其孔加工質量明顯提升 。可觀察到,孔入口未現明顯的裂紋及崩豁 ,孔壁較光滑 ,孔口有不可完全避免的輕微崩豁現象 ,碳化硅陶瓷的孔加工質量大為提高。

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